泰安隆鑫热能设备科技有限公司
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四川小型百得燃烧机安装视频厂家报价 泰安隆鑫热能设备
发布时间:2020-07-09









近年来,煤燃烧造成的大气污染问题备受人们关注,尤其我国北方供暖期的严重雾霾更是影响到了人们的日常生活。如何去除燃烧烟气中氮氧化物,防止环境污染,现已作为世界范围的问题,被尖锐地提了出来。

为防止锅炉内煤燃烧后产生过多的NOx污染环境,应对煤进行脱硝处理。如何去除燃烧烟气中氮氧化物,防止环境污染,现已作为世界范围的问题,被尖锐地提了出来。锅炉低氮燃烧和SNCR脱硝技术在现有LNB技术和SNCR技术原理的基础上,对锅炉LNB和SNCR技术进行大量的试验研究和工程化研发,研究适应于煤粉低氮燃烧和SNCR脱硝优化技术装备的耦合技术。首先对原有低氮燃烧器进行针对性改造,将燃烧器改造成更适合与SNCR系统耦合,控制燃料燃烧过程中NOx的生成量,其次建立SNCR烟气脱硝系统,进一步降低烟气中NOx浓度。通过实验室和实际工程示范试验,研究整套系统关键技术参数,包括锅炉负荷变化对低氮燃烧和SNCR耦合技术下的气固两相流动和混合过程的影响规律,研究低NOx燃烧和SNCR技术耦合脱除NOx过程中燃烧区的温度场、流场和浓度场分布规律。优化关键参数,可使系统在运行成本较低的情况下,达到较高的脱硝效率。



12月19日,从渭南高新区环保分局获悉,该区按照全市燃气锅炉低氮燃烧改造工作要求,全力推进燃气锅炉低氮燃烧改造工作,截至目前已在全市完成低氮燃烧改造任务。

该区对辖区涉氮氧化物排放行业进行梳理,开展多轮次燃气锅炉使用情况摸底排查工作,确定辖区燃气锅炉改造任务清单,并向各锅炉业主单位下发通知,明确工作目标、改造范围、时间安排、资料报送要求。4锅炉对煤的种类适应性变差低氮燃烧器改造后,大力优化调整燃烧,在很大程度上可以很好地匹配NO的排放水平和锅炉的经济性。组织全区化工、食品等行业的涉燃气锅炉低氮燃烧改造工作推进会,对燃气锅炉低氮燃烧改造工作进行动员部署,切实落实排污单位主体责任。同时,号召各企业积极结合自身实际,多种措施寻找、考察国内外先进燃气锅炉低氮燃烧改造厂家,有序开展燃气锅炉低氮燃烧改造前期工作。

截至11月15日,渭南高新区14家企业的24台燃气锅炉已全部完成低氮燃烧改造,在全市范围内完成燃气锅炉低氮燃烧改造工作。



一、试机前的准备工作:

1.检查燃气管路外观是否良好无损伤及干净通畅,按所需使用管线检查相关阀门是否已开启或处于正确状态下;管路及接头法兰等有无松动、泄露现象,现场闻嗅无添加臭味;油炉及空分站周围无动火作业及明火,如有必须予以隔离或清除。 2.查看燃气压力处于正常,燃气柜调压后压力0.03~0.05MP。 3.从燃气进气阀前排空阀放气排空1~2分钟,确保管路中无混合空气,长时间未使用应适当延长排空时间。 4. 检查燃气管线静电片安装到位无缺损松脱,静电接地极接地可靠。燃气管路由主管路及支管路造成,主管路部分包括手动关断阀、压力表等。 5. 导热油泵处于启动状态,且压力、流量正常。

二、燃烧器燃烧机相关部分的检查:

1.燃烧机的外观是否良好无损伤,燃烧头是否安装牢固并调整好。 2.手动启动鼓风机查看风机电机旋转方向是否正确,油炉风道、烟道有无明显漏风(烟)情况。 3.外部的电路联接应符合电器安装要求,将燃烧器控制柜电源送电,程控器等部件接插牢固无松动;若需远程控制则应检查远程控制柜转换按钮调至“DCS”位置,其余按钮不动;检查触摸屏中各报警参数处于正确设定值,“导热油超温、流量低、压差低”的停炉参数处于连锁状态。 4.对燃烧机进行冷态程序模拟(需电仪配合操作),观察运行中程序控制器走位是否正确,各部件动作及离子棒探测是否正常。SHAPE\*MERGEFORMAT燃烧时所形成NO可以与含氮原子中间产物反应使NO还原成NO2。特别需要注意的是:在对进气电磁阀进行调试时必须关闭手动进气阀且高压线包处于断电状态。

三、燃烧器的运行:

1.检查: 再次确认外部燃气是否到位,管路是否通畅,外部电源控制是否到位放空阀已经关闭;注意:任何人员在点炉过程中严禁位于油炉顶部及附近。 2.启动(分为现场操作和远程操作) 现场操作:远程控制柜转换旋钮处于“PLC”位置,火力调节档(BURNER MANUAL SWITCH)位处于“1”—小火位置。开始启动——旋转燃烧器控制柜“启动停止”按钮(AUXILIARY SWITCH)到“运行”后,燃烧器控制柜“点火准备”灯亮,远程控制柜“燃烧器准备”灯亮,比例调节仪(MODULATOR)上电,程控器运行,鼓风机启动,上述两灯灭,预吹扫开始,进口风压调至5~10mbar、风量约5800~6200m3/h之间,且预吹扫时间不少于30s。 远程操作:远程控制柜转换旋钮处于“DCS”位置,燃烧机控制柜“启动停止”按钮(AUXILIARY SWITCH)调至“运行” 档位,火力调节档(BURNER MANUAL SWITCH)位处于“3”—自动位置。开始启动——装置操作间油炉画面屏幕上点按“启动”键,现场程控器运行,鼓风机启动后上述两灯灭,预吹扫开始。 3.点火 进入点火程序,低氮燃烧机风门缓慢关小风量至约2500~2800m3/h,吹扫完毕,点火程序启动,高压线包送电,产生电火花,小火进气阀开启,小火着,燃烧机控制柜“运行指示灯”(BURNER OPERATION)亮, 远程控制柜“燃烧器运行”灯亮,屏幕显示火焰,点火成功。 现场操作时若处于“自动”档位,则程控器会根据油温对主进气阀自动调节;远程操作时操作人员根据工艺要求自行调节屏幕上“增加”、“减小”键调节燃气流量。此时应注意观察是否持续稳定。02经济性优势近几年石油价格波动很大,该产品消耗成本低于液化气10-15%,根据我们的测试结果,使用聚能氢油与柴油、液化气的费用比较,至少每吨节省300-1000元不等。 4.调试 调试初期首先把燃烧机的负荷调至小火(“1”档),观察火焰燃烧情况,再调至大火(“2”档)荷运行,根据火焰燃烧情况对供气电磁阀或者风门进行适当调整直至达到燃烧状态(燃烧火焰呈淡蓝色)。注意在调试过程中应循序渐进,逐步调节,避免幅度过大,产生危险。试调结束后,任何人不得再随意调整,以免发生事故。 5.停机 运行调试结束后按下停机按钮,停机程序启动,进气阀立即切断,风

机启动,后吹扫开始。 6.收尾:程序全部停止后,关进气阀,切断电源。长时间停炉时应将燃气总阀关闭,并排空管路内余气。



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